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應(yīng)急救援成功經(jīng)驗(yàn)24

2018-07-28 23:30-23:59 責(zé)編:張澤昕

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技術(shù)發(fā)展,讓人們的生活越來越便利,但生產(chǎn)當(dāng)中稍不留神,就會(huì)造成事故災(zāi)害,幸好,一些及時(shí)處置,讓災(zāi)害造成的損失,也有一些事故因?yàn)樘幹貌划?dāng)讓人惋惜。國(guó)家應(yīng)急廣播—應(yīng)急檔案,本期帶您回顧:那些帶給人傷害的事故災(zāi)害,也希望能引起大家的關(guān)注和思考。

我們都不希望見到事故發(fā)生,但一旦發(fā)生事故,救援就是最重要的事,那些災(zāi)難后應(yīng)急救援的成功或失敗經(jīng)驗(yàn)尤其值得回顧和反思。今天和大家說第24集——印度博帕爾甲基異氰酸酯泄漏事故。

1984年12月3日,印度博帕爾農(nóng)藥廠發(fā)生甲基異氰酸酯泄漏事故,在短短的幾天內(nèi)死亡2500余人,有20多萬人受傷需要治療。一星期后,每天仍有5人死于這場(chǎng)災(zāi)難。半年后的1985年5月還有10人因事故受傷而死亡,據(jù)統(tǒng)計(jì)本次事故共死亡3500多人。受害者需要治療,孕婦流產(chǎn)、胎兒畸形、肺功能受損者不計(jì)其數(shù)。這是世界上最大的一次化工毒氣泄漏事故。其死傷損失之慘重,震驚全世界,時(shí)至今日仍令人怵目驚心。

事故前,據(jù)報(bào)告甲基異氰酸酯儲(chǔ)罐610裝有41噸物料,液位近于儲(chǔ)存能力的70%處,即低于最大的操作限度。并報(bào)告,除了裝有防爆膜和安全閥的減壓管線外,儲(chǔ)罐上所有節(jié)門都是關(guān)閉的。

1984年12月2日22時(shí)20分,儲(chǔ)罐610的壓力為2b/in2(13.8kPa)表壓。

22時(shí)45分換班,在23時(shí),控制室操作人員注意到儲(chǔ)罐610的壓力為1Obf/in2(68.9kPa),操作工并不認(rèn)為壓力異常,因?yàn)閮?chǔ)罐的正常操作壓力是2~25Hb/in2(13.8172kPa)。但不知道,40分鐘以前的壓力是2b/i(13.8kPa),這一點(diǎn)換班前的操作人員是否已向接班人員交待相應(yīng)的儲(chǔ)罐溫度因無記錄不得而知。

1984年12月3日0時(shí)15分,車間操作人員報(bào)告在甲基異氰酸酯生產(chǎn)區(qū)泄漏甲基異氰酸酯,控制室的操作人員再看儲(chǔ)罐壓力,已達(dá)30lbf/in2(207kPa),并在迅速上升。一會(huì)兒壓力超過了55b(380kPa)(已到刻度的頂端),他給班長(zhǎng)打電話,并跑向儲(chǔ)罐,他聽到了發(fā)自儲(chǔ)罐610的隆隆響聲和來自安全閥的尖叫聲,也感到了熱的輻射,當(dāng)他跑回控制室時(shí),聽到儲(chǔ)罐上面的水泥爆裂的聲音。他一回到控制室就去開廢氣洗滌器,可是,自從1984年10月23日,在儲(chǔ)罐610和611的甲基異氰酸酯總儲(chǔ)量已達(dá)183000b(83t),因而甲基異氰酸酯車間停產(chǎn)之后,廢氣洗滌器已停止運(yùn)轉(zhuǎn)。只有在操作人員覺察到有了問題,并開動(dòng)了循環(huán)泵之后,才能使之回復(fù)到運(yùn)行狀態(tài)。流量計(jì)也沒有指明苛性鈉溶液已開始循環(huán),操作人員并沒有進(jìn)入車間檢查泵和調(diào)整流量。事故發(fā)生之前,燃燒塔已拆除,送去維修,所以在發(fā)生事故時(shí)也不能操作。

0時(shí)20分,甲基異氰酸酯生產(chǎn)班長(zhǎng)向工廠負(fù)責(zé)人報(bào)告發(fā)生了泄漏事故,工廠負(fù)責(zé)人從加工區(qū)來到甲基異氰酸酯車間,大約是0時(shí)25分,他發(fā)現(xiàn)大氣中已有許多甲基異氰酸酯。